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碟式離心機的故障分析與解決(一)
時間:[2019-05-29 ] 來源:遼寧富一瀏覽1054次
一、問題:待分離物料進入碟式離心機后不分離,直接由固相出口排出,輕相出口無液體排出。
原因:裝在滑動括塞固體顆粒出口的密封墊片變形,阻止了滑動活塞的封閉,從而使介質(zhì)進入離心機后直接被甩出。該墊片在活塞的環(huán)槽中安裝。由于加工誤差直徑偏大時,在環(huán)槽內(nèi)安裝后上部固定而下部有外凸的趨勢,離心機在運轉(zhuǎn)過程中.內(nèi)部溫度較高,更加劇了墊片外凸的可能,同時該墊片在活塞上、下滑動時受到?jīng)_擊力作用。因此.運轉(zhuǎn)一段時間后,墊片輕易疲憊分層.分層后卡住滑動活塞致使固體顆粒排放121不能封閉,使分離介質(zhì)由此直接排出。
處理辦法:嚴格控制該墊片的尺寸,使備件直徑尺寸比安裝環(huán)槽尺寸小0.3~0.5ram。同時更換新件后,讓離心機空轉(zhuǎn)3h,使離心機內(nèi)部升溫至90℃左右,然后通^操縱水讓滑動活塞閉合2~3次,使墊片安裝后受力均勻,避免在運轉(zhuǎn)過程中同類事故的發(fā)生。
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